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摇臂钻床数控铣床输入/输出( I/O)捏制的故障诊断【案例2】

日期:2011-05-10 16:29:50 作者:机床小韦 来源:沈阳机床厂 浏览次数:0
    摇臂钻床加工中心自动换刀时无拔刀动作。
        故障现象:某加工中心自动换刀控制,当换刀臂平移至c时,无拔刀动作。
        故障分析:ATC动作的起始状态是主轴保持要交换的旧刀具;换刀臂在四位置;换刀臂在上部位置;刀库已将要交换的新刀具定位。
        摇臂钻床自动换刀的J啊序控制流程为:换刀臂左移(B-*A)-+换刀臂下降(从刀库拔刀)_+换刀臂右移(A-+B) -.换刀臂上升_换刀臂右移(B-*C,抓住主轴中的刀具)_主轴液压缸下降(松刀)-换刀臂下降(从主轴拔刀)_.换刀臂旋转180。摇臂钻床(刀具交换位置)一换刀臂上升(抓刀)_换刀臂左移(c叶口)-+ JJ库转动(找到旧刀具位置)_换刀譬车赭fB-.A,返回旧刀具给刀库)_÷换刀臂右移(A-÷剐—+刀库转动(找下一把刀具)。
        摇臂钻床按刀臂平移至c位置时,无拔刀动作,分析原因,导致此故障的原因有以下几种可能:
        1) SQ2无信号,使松刀电磁阀YV2未励磁,主轴仍处抓刀状态,换刀臂不能下移。
        2)松刀接近开关SQ4无信号,则使换刀臂升降电磁阀YV1状态不变,换刀臂不下降。
        3)电磁阀有故障,接受到控制信号也不能动作。
        故障诊断与处理:经过逐步检查,确认SQ4未发信号;通过进一步对SQ4的检查,发现其感应间隙6过大,导致接近开关无信号输出,产生动作障碍。
        通过对感应间隙6的调整,换刀动作正常,故障得到顺利排除。
    关键词:摇臂钻床

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